柴油發電機連杆斷(duàn)裂故障(zhàng)案例分(fèn)析
案例:氣缸進水導致連杆斷裂故障。
故障現(xiàn)象:一輛柴油發電機在運行過程中,突然出現較大的異響(xiǎng)聲後,柴(chái)油機自(zì)動熄火,之後柴油(yóu)機不能再(zài)次啟動。
故(gù)障診斷:檢查發(fā)現柴油發電機氣缸體(機體)破損。進一步拆檢,發現一缸(gāng)的連杆斷裂。經分析,連杆材質各項指標均正常,排除了因材質問題引起故障的可能性。檢查柴(chái)油機艙時發現:蓄電池安裝座上有較多泥沙;在保險絲盒的附近有大量飛濺的泥汙;拆開空氣濾清器,發現其上蓋上有較多的泥汙,且下蓋上有相(xiàng)當多的泥土。種種跡象表明,該車曾經涉深水行駛。
解體柴油機後,觀察各缸缸套上活塞環運動的高位置(上止點),可以看出一缸的上止點明顯比其他缸低。由(yóu)此認為,連杆是在彎曲運轉一段時(shí)間後才發生的(de)斷裂。
故障原因分析:該(gāi)機進氣係統(tǒng)由進氣口、空氣濾清器、進氣(qì)管、進氣歧管等組成。水是如何通過進氣(qì)係統進入(rù)燃燒室是問題的關鍵。初步認為,車輛在水中(zhōng)行駛時會使水麵發生較大波動,造成水麵高(gāo)度相對進(jìn)氣口時高時低,水麵高於進氣口時,柴油機就會將水吸入氣缸。
初進入氣缸的(de)水,在缸(gāng)體高溫(wēn)的作用下很(hěn)快形(xíng)成水蒸氣,使該氣缸無法形成可燃混合氣(qì)。隨著(zhe)進水量的(de)增多,水會(huì)積存在活塞頂部,使燃燒室的有效容積減小,壓縮阻力增大,活塞傳給連杆的壓力也增大。當積水量達到Y定程度(如接近燃燒室容積(jī))時,壓縮行程實際上變成了對水的壓縮,連杆所(suǒ)承受的(de)壓(yā)力急劇增大(dà),以發(fā)生彎曲變形(xíng)直到斷裂,從而打壞(huài)氣缸體。





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